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水泵運行中出現的問題與改進措施

1水泵運行條件

  東雷抽黃工程位于黃河小北干流段,河源泥沙含量較高,據有關資料介紹,黃河年平均含水量32.21kg/m3,汛期最大含砂量618~713kg/m3,泥沙中含礦物質多且質地堅硬。東雷二級泵站距渠首一級站1.5km,一級泵站抽引的黃河水未經處理直接進入二級泵站,河源含砂量等于二級泵站進水含沙量。

  東雷抽黃總干渠設計斷面過水120m3 /s,而正常運行過水最大不超過30m3 /s,最小僅8m3 /s,總干渠在一級站抽水17.21m 3 /s時,水流速度1.507 m/s,過大的渠道斷面和過低的水流速度使泥沙大量淤積在總干渠。水泵進口淤積厚度平均2.5~ 2.8m.H2型泵為負吸程泵,設計泵軸中心線低于進水閘低水面2.2lm,圖1為渠道淤積渠底高程及泵軸中心線高差示意圖。由圖中可知,當水泵運行時,泵軸中心線與淤積后的進水底面相差4.71~ 5.01m,渠底泥沙由于泵的抽吸作用,絕大部分進入水泵,并由水泵抽送上塬。水泵的運行過程實際上是一個渠道的拉沙過程,且淤積沉淀的泥沙恰恰都比重大,顆粒粗(泥沙中徑在0.12mm左右),礦物質含量高,且質地堅硬,對水泵磨蝕危害極大,經測試,H2型泵的過機含量是渠首一級泵站含沙量的2~3倍。加上水中挾帶的泥沙,H2型泵過機量含沙量平均在30~35kg/m3左右,由于H2型泵安裝的特殊地理位置,決定了它的運行條件十分惡劣。

  2水泵運行中出現的問題

  H2型泵是上世紀70年代沈陽水泵廠為東雷抽黃工程設計制造的專用泵。為單吸雙級式結構,總重量40t,由于當時缺少泥沙磨蝕方面的經驗借鑒,水泵設計以提高部件材質為主要抗磨蝕措施。其它參數設計仍以清水介質為對象,當遇到東雷二級泵站如此惡劣的運行條件時,水泵難免出現各種想象不到的問題。

  2.1高壓側軸封裝置漏水嚴重,并造成不良后果

  H2型泵軸封裝置為水環(huán)式機械密封裝置,高壓側設計五級水封旋渦輪。當水泵運行時,旋渦輪轉動,形成端部水壓,以抗御水泵內部的壓力水流。軸封裝置安裝間隙很小,軸向2mm,徑向0.5mm.

 。1)啟動瞬間,軸封裝置常常冒火冒汽。H2型泵啟動瞬間,由于啟動轉矩和水力軸向不平衡,泵軸軸向竄動較大,竄動量通常在1.5~3mm,徑向跳動在0.3~0.8mm.一旦泵軸軸向竄動量大于2mm,徑向跳動超過0.5mm,水封輪和固定套必然發(fā)生摩擦,產生火花和熱量,遇水變成水蒸氣,同時伴有剌耳的摩擦聲。軸向竄動時間短時,軸封裝置磨損小仍可運行,只是止水效果不好,漏水嚴重。時間長時,軸封裝置很快磨損報廢,導致整臺泵停止運行。

  (2)軸封漏水,污蝕潤滑油,軸承發(fā)熱燒瓦。軸封裝置幾乎在每次啟動過程中都可能產生硬摩擦,造成水封輪,固定套軸向,徑向間隙急劇增大。軸封性能大大下降,據統(tǒng)計,一套完好的軸封裝置在泥沙水中運行50~100h,就開始逐漸漏水。漏水過程由小到大,每小時10~15m 3,最大時100~110 m3 /h.泥沙水經泵侵入軸承,使?jié)櫥蛧栏裣♂屛?8楊凌職業(yè)技術學院學報第9卷蝕,運行期間,值班人員不得不放開軸承下部的排油管,排出沉淀在軸承下部的泥沙水。污蝕稀釋后的潤滑油潤滑性能大大下降,水泵電機軸承運行很不可靠(水泵電機同用一稀油站),嚴重發(fā)熱,軸承燒瓦事故屢屢發(fā)生。據統(tǒng)計,每運行一灌季,因高壓軸封漏水將污蝕潤滑油0.5t,價值人民幣3000余元。

  2.2上止推軸承運行時間短,報廢快,有時外圈突然斷裂,防不勝防

  H2型泵為雙葉輪,第一級葉輪揚程122.5m,第二級葉輪揚程112.5m.由于其結構設計和水力性能各方面的原因,轉子部件運行時,存在軸向力。為了消除軸向不平衡力,在泵軸的非軸伸端安裝了一組止推軸承,型號為46236,圖3為水泵轉子部件圖,根據多年來的運行資料統(tǒng)計,水泵在泥沙水中正常運行150~200h,止推軸承就因保護架磨損而報廢。非正常運行時,機組剛一啟動,軸承外圈就突然斷裂。

  2.3過流部件磨蝕嚴重

  H2型泵揚程高,葉輪出口線速度達50.2m/s,運行條件十分惡劣。在含沙量30~35kg/m 3的條件下,運行200~300h,葉輪就嚴重磨蝕,葉片平均磨短3~5mm,直徑磨小3~6mm,葉片出口邊出現大面積的魚鱗坑和溝槽,密封環(huán)單間隙由原來的0.75mm增到5~7mm,沿測量槽部位的邊壁多處穿孔磨透;泵殼體高壓區(qū)平均磨損2~3mm,葉舌磨短5~7mm.尤其是連通一二級葉輪的隔板套和葉輪套,盡管采用氰化處理后的碳鋼材質,間隙也由原來安裝的0.75mm增到2.5~3mm.水泵出水量由原來的2.2m3 /s下降到1.8~2.0m3 /s,水泵不得不在運行很短時間內解體大修。

  H2型水泵軸封漏水,軸承斷裂,運行不可靠,經筆者20余年的實踐觀察,其主要原因是水泵葉輪套和隔板套過速磨損。水泵軸向力急劇加大,當間隙由0.75mm增到1.5~2.5mm甚至更大時,經推算,泵軸產生的軸向力將是正常運行軸向力的2~3倍。而水泵選用的46236止推軸承在正常運行時載荷值就無多大安全系數(運行中保持架磨損就可說明這一點),當軸向力增大到正常運行的2~3倍時,軸承外圈斷裂是必然的,軸承斷裂后,泵軸處于無約束的狀況下,竄動量超過2~3mm,磨損破壞軸封裝置也是不可避免的?梢娙~輪套,隔板套間隙的變化直接關系到軸承,軸封裝置的安全,關系到水泵能否正常運行,而其它過流部件的磨損和密封環(huán)間隙的變化,只決定水泵的出水量的變化和效率高低,對水泵正常運行影響不大。

  3水泵運行狀況的改進

  針對H2型泵運行中出現的各種問題,近年來,東雷二級泵站從水源條件,抗磨蝕技術措施處理,檢修周期等方面作了大量工作,使水泵運行條件和運行狀況較前大有改善。

  3.1修筑沉沙池,改善水泵抽水水源條件

  根據東雷二級泵站前黃河灘地的地形,1992年修建了一個面積為7.33hm2的簡易沉沙池,二級泵站過機水流先通過沉沙池沉淀泥沙后,再進入泵站,由水泵抽揚上塬,經測定,經沉沙池沉淀后的水泵過機含沙量由原來的30~35kg/m3下降到2~8kg/ m 3,水泵軸功率也由原來的7060kW下降到6560 kW,每小時節(jié)電500kWh.

   3.2采用抗磨技術,提高水泵大修周期

  從1988年起,我們就對H2型泵過流部件進行了非金屬抗磨噴涂技術處理,水泵葉輪采用氧金剛砂,復合尼龍和多層次組合涂層,使水泵葉輪大修周期由原來的200~300h提高到1000~1200h,泵殼體采用環(huán)氧金剛砂涂層后則保證運行1000h不傷母體。水泵葉輪套,隔板套,高壓密封體Cr40材質制造,進行氰化處理,保證碳,氮共滲0.3mm,軸封裝置的固定套材質也由HT2040提高為35 #碳鋼,使大修周期由原來的200~300h提高到500~ 600h.

  3.3堅持定時檢修的原則,適時更換磨損部件以做到防患于未然

  盡管修建了沉沙池,水泵運行條件大大改善,但泵站仍然不放松檢修這個環(huán)節(jié),本站結合水泵運行工況制定了檢修規(guī)程,堅持定時維修,堅持不等壞就換的原則,避免了由于零部件磨蝕而造成能源浪費和運行不可靠等不利因素。

  4結論

 。1)在含沙量較高的東雷泵站,改變水源條件,過流部件采用抗磨技術措施,堅持定時檢修,H2型泵運行狀況是可以改善的。

 。2)H2型泵軸封裝置結構復雜,安裝拆卸不方便,止推軸承承載力偏小,在多泥沙河流運行,有待于繼續(xù)改進。

 。3)H2型泵揚程高,流量大,以清水介質設計,運行實踐證明,抽送含沙量較低(2~8kg/m3)的黃河水質,結構是合理的,運行是安全的,不需改進,可在其它相同條件下的清水泵站運行。

  

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